工业技术 I■ 煤粉活化剂在配煤炼焦中的应用试验研究 李素梅吴瑞志 李凤莲 (河北峰煤焦化有限公司河北邯郸056202) [摘要]为了提高焦炭质量,河北峰煤焦化公司进行了煤粉活化剂在配煤中的应用试验研究。小焦炉试验结果表明:在煤中加入0.07%的2#活化剂,焦炭的 M4O提高3.2%,M25提高2.4%,M1O降低3. 。工业试验结果表明:在人炉煤种加入0.07%的2#剂,焦炭的反应性降低2.3% 2.5%,反应后强度提高3.7% 3.9%。 [关键词]煤粉活化剂;配煤炼焦;焦炭反应性;焦炭反应后强度; 中图分类号:TQ520.6 文献标识码:A 文章编号:1009—9l4X(2013)38—0058—02 一 引言 剂,并找出最佳浓度。 煤粉活化剂是一种乳白色液体,放置一段时间后呈酸奶样浆状,需现用现 配。产品作用机理基于煤的成焦机理,将煤粉活化剂混匀加到人炉煤粉中后,炼 三,不同浓度的2#剂小焦炉实验 (一)试验方法和步骤 按照上述方法和步骤分别做空白 加O.08%的2#剂和JJIlO.05%的2#剂三 组小焦炉实验。 2#剂试验焦炭指标见表3 焦时活化剂中所含涪I生催化剂组份可加快煤的裂解速度、相对减弱热解产物的 缩合,使热解温度区间向高温区移动,延长塑性体生长时间,从而有利于改善煤 的粘结性,减少强粘结性煤的用量同时保证焦炭质量,降低配煤成本。 二 试剂选择 (一)试验方法 由表3可以看出,添JJuo.08%的2#剂时,焦炭的M40和反应后强度CSR均 有明显的增大、M25略有增加,反应性CRI有明显降低,说明添加0.08%的2#剂 可以明显提高焦炭热强度,但焦炭的耐磨强度MIO影响较小。添JJIlO.05%的2# 剂可以改善焦炭的热强和MIO,但焦炭的M25没有明显改变,M4O反而有所降 从破碎机后采混合煤样200Kg ̄右,混合均匀后均分为三份,分别做空白、 加O.06%1#剂、加O.06%2#剂三组小焦炉实验。 (二)试验步骤 低。结合表2和表3可以看出,添加O.06%的2#剂可以降低焦炭反应性(降幅达 4.7%),提高反应后强度(增幅达6.9%),可以使焦炭的M1O降低1.8%,M25增大 1%,M40降低12.4%。因此确定了第三次小焦炉试验,即在入炉煤中加0.07%的 2#剂。 1)每组取相同量的干煤,加剂时以干煤量为基准按质量含量0.06%分别加 人1#、2#剂。 2)分别测定煤样的工业分析指标和所得焦炭的工业分析及冷、热强度。 (三)试验结果与分析 四.最佳2#剂浓度的确定 按照上述中的方法和步骤做空白和JJlIo.07%的2#剂两组小焦炉实验。焦 表4加o.07%2#剂实验焦炭机械强度指标 指标 空白 加2#剂0.07% 与空白比较 M—o(%) 77.6 80.8 +3.2 M (%) 87.2 89.6 +2.4 Mlo(%) I1.2 8 —3.2 入炉煤工业分析指标见表l。 由表1可以看出,煤粉活化剂对人炉煤的工业分析指标没有影响。 试验焦炭指标对比见表2。 由表2可以看出,煤粉活化剂对焦炭的灰、硫指标没有影响,相对于1#剂, 2#剂能够明显使焦炭的反应性降低,降低幅度达4.7%,使反应后强度提高6. 9%。但0.06%的2#剂反而使焦炭的M40有所降低,所以在以后的试验里选择2# 表1人炉煤工业分析指标 编号 空白 Ad(%) 9.47 (%) 29.57 st.a(%) 0.7 M“(%) 1.07 FCad(%) 63.O8 CRC 5 加2#剂0.06% 加l#剂0.06% 9.46 9.64 30.84 30.2 O.7 0.79 表2试验焦炭指标对比 1.16 1.17 61.89 61.89 5 5 指标 空白 加2#剂0.06% 与空白比较 加1#剂0.06% 与空白比较 Ad(%) l2-82 l2.72 一O.1 12.89 +0.17 V (%) 0.78 1.29 +0.51 1.09 +O.31 St (%), 0.68 0.70 +0.o2 O.67 一O.Ol M o(%) 78.8 66.4 一l2.4 66.4 一12.4 M: (%) 88.0 89.0 +1.0 86.8 —1.2 Mlo(%) 9.6 7.8 一1.8 8.8 一O.8 CRI(%) 43.0 38.3 —4.7 42.1 ~0.9 CSR(%) 42.5 49.4 +6.9 45.3 +2.6 表3 2#剂试验焦炭指标 指标 空白 Ad(%) l2.58 Vdar(%) 1.2 St,d(%) O.65 M o(%) 55.2 Mz (%) 86.0 Mlo(%) 9.2 CRI(%) 45.0 CSR(%) 37.7 加2#剂0.08% 与空白比较 加2#剂0.05% 12.83 12.72 0.94 0.93 O.69 O.67 79.6 +24.4 54.4 88.4 +2.4 86.0 9.2 0 8.4 32.5 —12.5 44.3 51.5 +13.8 42.6 与空白比较 指标 l空白 1加药剂 2空白 2加药剂 3空白 ~O.8 Ad(%) 12.29 12.39 l2.60 l2.35 l1.38 0 +0.8 —0.7 CRI(%) 32.5 35.5 32.3 30.0 32.3 +4.9 CSR(%) 55.5 56.5 56.8 60.7 56.8 表5煤粉活化剂工业试验焦炭指标对照 (%) 1.O5 1.19 O.95 0.91 1.14 sL,a(%) 0.63 O.65 0.55 0.56 O.55 M2s ) 87.O 87.0 88.4 90.2 89.3 M,o(%) 9.5 9.7 8.7 7.3 7.7 3加药剂 58 l科技博览 12.24 0.8 O.59 88.9 7.7 29-8 60.5 工业技术 China science and Technology Review ●I 6 0 0MW机组配煤掺烧过程中满足 AGC负荷响应速率的应用 盾茂林 (国电福州发电有限公司350309) £摘要]机炉协制系统是大型火力发电机组的主要控制系统,它将锅炉和汽轮发电机作为一个整体考虑来进行控制,协调并消除锅炉和汽轮机在动态 特性方面的差异,使机组既能够适应电网负荷变化的需要,尽最大可能发挥机组调频、调峰的能力,又能够保证机组的安全稳定经济运行。本次优化试验的目的是, 针对电厂在AGC测试中负荷响应偏慢问题进行分析,通过参数优化调整,在保证机组主要运行参数控制在允许范围的前提下,尽可能的提升机组的负荷响应速率, 以满足省调AGC要求。 【关键词]AGC,锅炉主控,燃料主控,前馈调节,响应速率 中图分类号:TM621.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)38-0059一O1 引言 b)将机组负荷指令对锅炉主控的前馈作用由原来的80%3P强到95%,机组 负荷指令直接反映了机组在当前工况下对锅炉负荷的需求,因此负荷变化过程 中由该前馈承担较大比例的所需燃料变化量,通过修改LOOP32一MCS11一 自11年以来,电厂开始进行配煤掺烧工作,煤质差异较大,部分煤种发热量 较低,灰分、水分较大。在配煤掺烧下造成进入炉膛的煤质不断发生变化。由于 AGC是以机组的CCS协制为基础,煤质和煤量是机组负荷的根本,煤质发 生变化将直接导致机组负荷控制手段的控制特性发生变化。在机组动态参数不 变的情况下,必然影响控制品质。在没有提前进行参数调整前,煤量的大幅增加 BRC2-311102312A—BOILERMASTERCTLJ ̄.辑页中的5734功能块的参数实 现,将S5由6o更改为7l、s7由67更改为76。 c)加强机组负荷指令对锅炉主控的微分前馈作用,快速补充锅炉的蓄热变 化,通过修改LOOP32-MCS11-BRC2-3111023l2A—BOILERMAsTERCTL 将使得部分辅助设备达到处理上线,制约机组AGC运行功能。 1.调整前情况 机组现在所燃用的煤种与原设计煤种存在较大的偏差,原设计煤种230t/ heP可带满负荷,现在所用的煤种需260t/h甚至更高,已经超出了煤质校正控 逻辑页中的5756功能块的参数实现,将s3由1.4更改为2.0。 d)在过热度波动允许的范围内减小给水流量指令的滞后时间,通过修改 LOOP32-MCS1l—BRC2—311lo2574A—F髓DFLOWcONTROLl逻辑页中的 制站(BTU)的校正范围。另外,原参数设置中为了减小过热度在负荷变化过程 的波动,对给水流量指令设置了三阶囔性滞后且滞后时间较长,这也导致了负 荷变动过程中给水响应偏慢,从而影响了汽压、负荷的响应速度。 2.系统分析调整 2.1调整方向分析 7722、7738、7735、7745功能块的参数实现,将7722的S4由60更改为35、7738的S4 由6O更改为40、7735的S4由60更改为10、7745的S4由60更改为lO。 e)加强功率PID的积分控制作用,从而加快负荷响应速度,通过修改 LOOP32-MCS11-BRC2-311102311A—TuRBINMAsTERcTL逻辑页中的 5653功能块的参数实现,将S3、S5、s7由0.92更改为1.8。 3.优化试验 机组负荷调整在550MW并稳定后,l2:31;56CCS负荷指令以9Mw向血速 率从550MW下降至450MW附近,此时机组实际负荷550MWl经过35s2 ̄E右负荷 开始响应l12:43:00机组负荷指令下降至450MW,此时实际负荷下降至 459MW。机组实际降负荷速率为8.2MW/min,降负荷过程中过热度变化IO.'C 左右,最高升至23"C。 机组负荷调整在450MW并稳定后,13:32:26CCS负荷指令以9Mw/mjn速 率从450MW上升至550MW附近,此时机组实际负b ̄j:451MWI经过35s左右负荷 开始响应l1 3:43:31机组负荷指令上升至550MW,此时实际负荷上升至 543MW。机组实际升负荷速率为8.2Mw/mm,升负荷过程中过热度变化7℃左 右,最低降至9℃ 作者简介 配煤掺烧后,煤质下降,总燃料量增大,需要修改总燃料量对应满负荷f青况 下的百分比,根据比例计算,调整后的求和比例参数由1改为75/(0.3261.260) =0.886。根据修改后,每个负荷区间对应的燃料总量将改变,并改变相应负荷 由于煤量提高,所需的 ̄7J ̄t将增大,而锅炉主控中,给水量经过主指令前 区间内的控制方式。 的三阶给水滞后控制后,响应速度达不到相应煤量的给水要求。因此需要对三 阶给水滞后的时间参数进行调整。 由于调整了煤、水的控制参数即煤水比参数,锅炉主控指令关于汽机功率 的PID参数需要重新设定,已使得在AGC运行时负荷的变化趋势的超调景、响 应速度,动态偏差、静态偏差等都在合理的区间 2.2优化措施 a)将机组满负荷时的总燃料量 ̄230t/h更改为260t/h,使煤质校正控制 站能够工作在正常范围内,通过修改LOOP32-MCS1卜BRc2—31 1 102322A- 唐茂林(1984—2),男,汉,辽宁,福建省福清市江阴镇国电福州发电有限公 司,350309,福州,本科,助理工程师,电厂自动化。 TaTALFUEL(3)逻辑页中的6066功能块的参数实现,将s3由1更改为0.866。 炭的机械强度指标见表4。 从表4中可以看出,在入炉煤中加0.07%的2#剂后,焦炭的M40提高了3. 2%,M25提高了2.4%,MIOi ̄低了3.2%。可见0.07%的2#剂可以提高焦炭冷强。 3.根据加剂时煤塔中所余煤量和开始加剂时间推断出所加剂的炭化室。 4.根据所推断出的加剂炭化室号,追踪加剂炭化室推焦时间,掐头去尾留 中间,适时在晾焦台上采集未加剂和加剂焦炭样,井化验其冷、热强度。 (兰)试验结果与分析 通过三次小焦炉实验,我们选择在人炉煤中添ado.07%的2#剂做工业试 验。 五 工业试验 (一)试验方法 煤粉活化剂工业试验焦炭指标见表5。 从表5中可以看出,第2次试验中,焦炭的M25提高了1.8%,M10降低了1. 4%。其它两次试验基本没有变化。从第2和3次试验可以看出,添加2#剂后,焦 炭的热强有所改善,CRI降低了2.3_2.5%,CSR提高了3.7 .9%。 五、结论 ‘将2#剂装入桶中通过泵打至皮带上方(贫瘦煤仓7#仓处),喷洒到皮带 上。 2#剂浓度为0.07%,添加2#剂的煤孔数为20孔,从而计算出煤量约为25 ×20=500(吨),故需添加2#剂约为500X 0.07%=350(Kg) (二)试验步骤 添加粉煤活化剂,可以提高焦炭的热强度,改善焦炭的机械强度。在保证焦 炭质量满足要求的同时,也可以增加价格相对较低的气煤、贫瘦等若粘结性的 煤的配比,降低焦煤比例,达到降低配煤成本的目的。 1.加剂前煤塔岗位工判断煤塔中所余煤量,记录加剂时间和加剂量。 2.加剂的同时,于加剂初期和末期在破碎机后采取煤样,进行分析。 作者简介 李素梅(1979~)女,化学工艺专业硕士,工程师,从事配煤技术管理 科技博览i 59