58 化工装备技术 第36卷第5期 析、高温拉伸试验、回火脆化倾向性评定试验、 一前,且在焊缝冷却至预热温度以下之前进行。在进 行中间消除应力热处理时.金属的最低温度不得低 于650 oC。在炉中保温的时间可由制造厂根据厚度 3O℃冲击试验、高温持久试验、焊接接头截面硬 度测定。 6铁素体含量控制 自行确定。但不得少于4 h。 8.2焊后热处理 在试板热处理前.按规定应分别采用磁性法和 化学分析法测定堆焊层的铁素体,铁素体数均应为 3~8 FN。在试板热处理前,本文分别采用磁性法 根据设计技术条件并征得设计单位同意,制造 单位将反应器热处理规范确定为:最大程度焊后热 处理参数为705: ℃×26:。h;最小程度焊后热处理 参数为705" ℃×8o~h。 最大程度焊后热处理是对试样进行的一种特定 热处理,用以模拟所有制造过程和使用过程的最大 程度的热处理,包括正火加回火、所有482 oC以上 和化学分析法测定了堆焊层的铁素体,其铁素体数 在4.5—7.6 FN范围内。用经AWS4.2校准过的铁素 体磁性测定仪测量产品的堆焊层表面,其铁素体数 在4.1~8.0 FN范围内。 7主要焊接接头的无损检测 对不受结构的焊接接头,如筒节与筒节之 的中间热处理、一次制造返修后的焊后热处理、最 终焊后热处理以及留给用户将来额外使用至少一次 的焊后热处理。 最小程度焊后热处理是对试样进 行的一种特定热处理,用以模拟所有制造过程的最 小程度的热处理,包括正火加回火、所有482℃以 上的中间热处理、最终焊后热处理。 9结束语 间连接的环焊缝。筒节与过渡段连接的环焊缝,封 头与过渡段连接的环焊缝等。使用TOFD方法进行 检测。TOFD检测按NB/T 47013.1O一201O《承压 设备无损检测第10部分:衍射时差法超声检测》 进行,质量等级为Ⅱ级合格。使用的TOFD超声检 测仪型号为ISONIC2008,扫查装置为BLC—l,灵 敏度设置为直通波60%,扫查方式为非平行。经 检测确定,其焊接接头质量级别均为I级。 8热处理 在反应器制造质量控制方面,还有其它一些特 殊要求。例如:必须检测钢板和锻件的晶粒度,用 超声法检测堆焊层剥离程度,制作简体环缝焊接试 板和接管与简体焊缝试板等,在此不再详细介绍。 总之,全面准确地掌握规范标准和设计技术条件提 8.1中间消除应力热处理 主体材料在焊接过程中和焊接后,应进行中间 消除应力热处理。中间消除应力热处理的主要目的 是消除焊接内应力。实施的时机是在焊后热处理之 出的若干特殊要求,并严格按照这些要求进行反应 器制造。对确保压力容器产品质量是至关重要的。 (收稿日期:2015—02—17) 由开 量 , 首套国产液体膨胀机试车成功 薹 兰釜 司与西安交通大学合作研制的PLPK一1611.7/ 6.545-1.05型液体膨胀机在河南龙宇煤化工60 000 都依赖进I:5/,为该技术的推广应用造成较大困难。 从2011年开始,开封空分集团与西安交大合作, Nm /h空分装置上试车成功.膨胀机进、出口液 空参数达到设计要求,发电机在膨胀机转速达到 14 829 r/min时并网进入发电工况,机组运行平稳, 着手对配套河南龙宇煤化工6万m3/h空分设备的 液体膨胀机开展研发工作.期间进行了多次_qL厂及 现场试验.于2015年9月23日顺利开车成功。 本次液体膨胀机的研制成功,标志着我国已全 转子最大振动值为14 Ixm,各轴承温度正常,可以 投入长期工业运行 面掌握液体膨胀机的设计制造技术,打破了国外公 司的垄断。国产首套液体膨胀机填补了国内空白,大 大提高了大型空分装置的自成套能力,为推动我国 随着煤化工行业的快速发展,大型内压缩流程 空分设备的需求越来越多.而带有液体膨胀机的新 空分工艺流程较高压液空节流流程相比具有突出的 民族工业技术进步作出了重大贡献。 (钱伯章)