2011年第2期 (总第138期) 大众科技 DAZHONG KE J No.2。2011 (Cumulatively No.1 38) 中水作为热电厂锅炉补给水水源的研究与应用 李艳秋 (上海大屯能源股份有限公司发电厂,上海200000) 【摘要】大屯热电厂应用“超滤+反渗透+EDI”的全膜法先进工艺来制备锅炉补给水,其水源为处理后的生活污水一中 水。全膜法良好的产水水质不仅完全满足了电站锅炉对补给水的要求,还彻底消除了酸、碱等物质对环境的污染,同时节约了 大量宝贵的地下水资源,经济效益和社会效益都非常可观。 【关键词】中水;热电厂;锅炉补给水 【中图分类号】 【文献标识码】 【文章编号】1008—1151(2011)02—0115—02 12MW抽汽凝汽式汽轮发电机组,年发电量约1.8亿kwh,抽 汽主要用于大屯煤电公司生活区采暖,供汽量约70t/h左右。 生产用燃料主要是由大屯选煤厂提供的洗次煤和煤矸石,生 产用锅炉补给水采用深井水经反渗透和阴阳离子交换处理工 艺,循环冷却水主要采用处理过的生活污水。二期扩建2× 90t/h循环流化床锅炉配2 X l5Mw抽汽凝汽式汽轮发电机组, 生产用燃料主要是由大屯选煤厂提供的煤泥,锅炉补给水处 (一)前言 随着水资源短缺问题日益突出,发展“污水处理回用” 实现水资源的可持续利用已明确写入《国民经济和社会发展 第十个五年计划纲要》中,水处理的趋势向污水处理循环再 利用发向发展。如今中水已被国际社会公认为第二水源。 中水综合利用本身蕴含着合理性和必然性,是减轻水体 污染、改善生态环境、污水循环再利用的有效途径之一。大 屯热电厂与污水厂相邻,回收利用中水可以减少污水厂的排 放费和深井水的取水费,有一定的优势。污水厂目前的日处 理量在6000 ̄8000 t左右,完全可以满足热电厂的需求。污 水厂的生活污水在达到二级排放标准的基础上进行深度处 理,然后进入热电厂化学水处理及循环冷却水系统,中水利 用量约为300t/h。 理系统按照2×60t/h,总出力120t/h设计,水源为污水厂深 度处理后的中水。生活污水深度处理工艺流程图如下: 二级出水 氧化剂吸附剂加混凝荆 一 一 电厂锅炉补给水通常要求较高的水质,传统制备工艺主 要是通过一定的预处理去除水中的悬浮物、胶体、有机物等, 再通过离子交换的方法除去水中的盐离子,其工艺大致如下: 原水一多介质过滤器一活性炭一阴阳床一级除盐一混床 二级除盐一纯水 传统工艺存在的主要问题一是预处理系统的效率不高, 流程长:二是离子交换树脂需酸碱再生,大量排放酸碱废水, 污染环境。 氧化荆 一 氧化剂 一 一 一 一 一 一 一 作为电厂用水 近些年随着水资源的匮乏和环保呼声的提高,新的水处 理技术发展很快。利用各种膜分离技术可以构建如下的锅炉 补给水处理流程: 原水一超滤一反渗透-"EDI一纯水 其中,超滤与传统的预处理技术相比,其产水水质更好, 可以为下游反渗透膜提供最佳的保护,使得污水或者废水进 入反渗透脱盐成为可能;而反渗透则是这个工艺脱盐的核心, 它可以除去98%以上的各种离子;EDI新技术近几年来我国多 流程说明:生活污水经氧化沟、二沉池处理后出水自流进 入调节池(吸附池),调节池进水口位置设置格网,以拦截二 沉池进出中的漂浮物,并在进水口处投加复合药剂(PPC),在 调节池内设置吸附池,吸附池内采用水力搅拌,并在吸附池内 投加粉状炭。调节池出水通过提升泵送至高效澄清池,澄清 个热电厂的锅炉补给水系统中得到应用,它取代传统的混床, 无需消耗酸碱就可连续制取高纯水,是一项环保的新技术。 这个“全膜法”工艺是一个“物理”净化过程,它高效、环 保,并且在投资、运行、维护方面拥有诸多优势。 池出水自流进入多介质滤池,多介质滤池前投加少量0。,滤 池出水自流进入氧化池,氧化池内投加0 ,氧化池出水自流 进入GAC滤池,GAC滤池出水进入清水池,最后由供水泵送 至电厂。 (二)全膜法工艺的应用 1.项目概况 大屯热电厂一期规模为3×75t/h循环流化床锅炉配2× 【收稿日期】2010-12-19 中水水质指标为: 【作者简介】李艳秋,供职于上海大屯能源股份有限公司发电厂。 .115. 浊度≤IONTU,PH 6.5~9.0,SS<5 mg/L,BODs<lOmg/L, 公司生产的SFR2860型外压式中空纤维膜作为除盐系统的预 处理,OMEXELLSFR2860超滤膜采用材质为PVDF中空纤维,其 COD <lOmg/L,原水水温:最高26 ̄35 oC,最低O~6℃,设 计水温:18~25℃。 表面活化层致密,支撑层为海绵状网络结构,故耐压、抗污 染、使用寿命长,且能长期保证产水水质,对胶体、悬浮颗 2.工艺流程 大屯热电厂二期扩建工程结合项目的水源特点,确定了 一粒、色度、浊度、细菌、大分子有机物具有良好的分离能力, SFP超滤装置采用全流过滤、频繁反洗的全自动连续运行方 式。 个较完善的锅炉补给水处理工艺流程,具体如下: 污水厂中水一清水池一清水泵一换热器一盘式过滤器一 氧化剂加药一超滤装置一超滤水箱一超滤水泵一还原剂加药 一超滤对原水进行预处理后,采用二级反渗透加EDI系统 阻垢剂加药一保安过滤器一高压泵一一级反渗透(RO)装 进行除盐,相对于传统的离子交换除盐,具有以下优点: (1)可连续生产符合用户要求的合格超纯水,产水稳定。 (2)无需化学药品进行再生,没有化学废液排放,绿色 置一一级RO水箱一中间水泵~NaoH加药一保安过滤器一高 压泵一二级反渗透(RO)装置一电除盐EDI装置一除盐水箱。 3.工艺说明 针对原水水质较差的现状,选用先进、合理的锅炉补给 水处理方案和工艺是至关重要的。若仅采用常规的离子交换 处理方式对源水进行锅炉补给水处理而不进行预脱盐,势必 造成离子交换器再生频繁,运行人员劳动强度大,酸、碱耗 量过大,环境污染严重。为此,根据规程、规范要求和机、 炉各项参数、水汽质量标准要求以及本工程的水源水质情况, 决定锅炉补给水处理采用反渗透预脱盐。反渗透设施可以达 到97%以上的脱盐率,而且没有离子交换处理系统那样的酸、 碱污染,占地小,操作简便,自动化程度高,运行费用相对 较低,同时,减轻了运行人员的劳动强度,减少了环境污染。 反渗透系统运行良好的先决条件是必须做好系统进水的 预处理,避免发生反渗透膜污堵等问题,其中一项重要的指 标就是进水浊度小于1NTU,污泥密度指数小于4。传统的预 处理设施如多介质过滤器、活性炭过滤器等属于相对过滤, 只能在一定程度上降低源水浊度,不能有效地去除胶体、大 分子有机物、微生物等,不能很好满足反渗透设施对进水浊 度的要求。若采用超滤设施对反渗透系统的进水先进行预处 理,则由于超滤膜组件采用高分子材料制成的中空纤维式超 滤膜,能有效去除大分子有机物、胶体硅,降低水中的COD 及细菌含量,悬浮物的去除率可达100%,胶体的去除率一般可 达99%,微生物的去除率一般可达99.999%,而出水浊度一般 均可小于1NTU,这就为反渗透系统的正常运行提供了可靠的 保证。 相对于传统的预处理系统,超滤系统作为反渗透预处理 系统的优点归纳如下: (1)出水水质稳定,水质良好,基本不受原水水质波动 的影响,出水浊度可保证在1NTU,污泥密度指数可保证小于 4。因此超滤特别适用于处理水质易波动、不稳定的地表水、 中水等水源。 (2)减少化学药剂的添加,有利于保护环境。 (3)可延长后续反渗透膜的使用寿命,降低反渗透膜清 洗的频率。源水经超滤处理后,反渗透膜的通透率显著提高, 反渗透系统膜的污染减少,从而降低了反渗透装置清洗次数, 延长反渗透膜使用寿命。 (4)操作简单,劳动强度小,运行费用低。 (5)占地面积小。 由于系统的水源为处理过的生活污水,为保证超滤出水 质量及运行过程中方便清洗及抗污染,超滤膜采用了OMEXELL .116. 环保。 (3)结构紧凑,占地面积小,制水成本低。 (4)出厂前完成装置调试,现场安装调试简单。 (5)运行操作简单,劳动强度极低。 4.运行工况 (1)预处理系统 预处理系统包括盘滤装置和超滤装置,主要去除水中的 颗粒、胶体、悬浮物、浊度、细菌、大分子有机物等,使出 水满足反渗透的进水条件(主要有浊度和SDI值两个指标)。 盘滤器出水浊度受中水浊度的变化影响较大,主要去除 水中的大的颗粒、胶体、悬浮物,去浊率不高,超滤的去浊 率则非常明显,出水浊度也非常稳定,能满足出水浊度<1NTU 的要求。 SDI值是污染指数的简称,在反渗透系统中,用来衡量反 渗透进水一个重要指标。反渗透系统进水要求l5分钟SDI值 SDI <5,推荐值SDI <4,透系统进水SDI 值越小说明进水 对反渗透膜的污染程度越小。自系统投运以来,超滤出水SDI 值最大在2.8,一般均<3,优于SDI <4的反渗透系统进水推 荐值。由此说明超滤对污染指数SDI 值有很有效的降低作用。 超滤系统运行的方式为全流过滤,每4O分钟反洗气擦一 次,每24小时进行一次分散洗,分散洗加入10 ̄20 ppmNaClO, 水的回收率>90%。在运行期间,超滤的运行压差大部分时间 稳定在0.5~O.7bar,在冬季,由于加药间温度低,氧化剂结 晶,加氧化剂装置堵塞,氧化剂没有加进去,超滤的压差曾 经增加到2 bar,经过化学清洗后恢复到投运初期的水平。在 近三年的运行中,仅进行了三次化学清洗,表明该外压式PVDF 超滤的抗污染性能很好,且被污堵后清洗恢复性能很好。 (2)除盐系统 除盐系统包括一、二级反渗透和EDI。一级反渗透作为预 脱盐装置,脱除水中大部分的溶解盐类、颗粒、硬度、活性 硅,二级反渗透和EDI作为精脱盐装置,进~步脱除水中微 量的溶解盐类、硬度、活性硅,使整个系统的出水水质达到 锅炉补给水的要求。自2006年9月系统投运以来,中水电导 率在1500 ̄1900 IJ s/cm之间,一级反渗透产水电导率则均< 30 u s/cm,二级反渗透产水电导率均<4 u s/cm。在此进水条 件下,EDI的产水电导率则均<0.O1 u s/cm(国标要求电导率 <5 u s/cm),活性硅含量<7ug/L(国标要求活性硅含量< lOOug/L),硬度接近于零,各项指标完全能满足锅炉补给水 的要求,且一、二级反渗透和EDI设备性能也很稳定。 (下转第92页) 生产燃料乙醇工艺。目前,该国有2/3的甘蔗用来生产燃料乙 素分解,利于动物的消化吸收。美国的农业专家发明一种利 用甘蔗渣加工成高蛋白饲料的技术。其生产工艺是:把尿素 或铵化合物加入甘蔗渣中,在高压锅中蒸煮,冷却以后再进 行发酵、干燥和研磨成粉,就成为一种高粗蛋白饲料,含有 的可消化粗蛋白质高迭20%左右,而原蔗渣中只含有10%左右。 此外,美国还研究开发出一种以甘蔗渣为主的虾饵料。 甘蔗渣经过粉碎以后再加兑适量的糖酵母、蛋白粉、油脂以 矿物质和微量元素,制成1~2衄的微粒状即可。该饵料最适 醇,已经有燃烧纯乙醇的车辆投入使用,摆脱了石油长期受 制于人的局面,被誉为“绿色能源之国”。日本3家公司建成 一个新型的拥有最先进设备的酒精厂。他们将蔗渣粉碎,然 后用产生纤维素酶的细菌处理,将纤维素分解为糖,再用固 定化酵母连续发酵生产酒精。每天利用720kg甘蔗渣可以生产 200L的酒精。 8.甘蔗渣液化制备聚氨酯材料 甘蔗渣一个新的应用方法就是对其液化,制备甘蔗渣多 元醇,进而制备聚氨酯材料 甘蔗渣含有大量的木质素、纤 维素等多羟基成分,因此具备制备多元醇的条件。戈进杰等 宜于精细养虾,可降低虾饲料的成本55% ̄70%。 (二)结束语 综上所述,甘蔗渣的高值化应用研究已经相当丰富,但 实现工业化产品还不多,因此,高值化利用以及理论向实际 应用转化并将实现于生产将是今后发展的主要方向。 通过对甘蔗渣液化反应的研究,探索一种甘蔗渣新的利用方 法。在以硫酸为催化剂的条件下讨论了液化试剂、液固比及 反应温度等因素对甘蔗渣液化反应的影响。结果表明,甘蔗 渣在PEG#400中的液化率可达到96,而且其中的木质素全部被 液化,所得液化物为聚醚酯多元醇,羟值为280mgKOH/g ̄ 【参考文献】 [1】宗闪闪,杨旭红.甘蔗渣的利用现状U1.江苏丝绸, 2009,(4)27—31. 380rag KOH/g,能满足中强度硬质聚氨酯泡沫的要求。庞浩等 通过对甘蔗渣进行热化学液化,制得了以甘蔗渣多元醇为原 料的硬质聚氨酯泡沫。 9.其它应用 生产畜牧饲料。甘蔗渣一般含水分10% ̄20%,木质素约 【2]周林,郭祀远,蔡妙颜.蔗渣的生物利用U】.中国糖料, 2004(2):40—42. 【3】袁怀波,叶明,刘文宏.醚化交联甘蔗渣纤维的制备及吸水 性能的研究刚.纤维素科学与技术,2008,16(4):17—23. 【4】崔志敏,罗懦显,朱锦瞻.甘蔗渣纤维素磷酸酯的合成与应 用研究卟精细化工,2001,1:699-702. 20%,可给反刍动物消化的主要部分包括纤维素和残留的糖 分,作适当处理甘蔗渣可提供高达20%的反刍动物食粮,但必 [5】王彝,曹妍,黄科林,等.蔗渣纤维素在离子液体中的溶解与 再生卟化工学报,2010,61(1):1592—1599. 需对甘蔗渣进行处理,防霉、切碎和加入部分糖蜜等,甚至 进行氨化处理,使甘蔗渣中难以被动物消化的纤维素、木质 (上接第116页) 排放,浪费了较大一部分水资源。根据场地条件,我们在化 学车间旁做了一个超滤反洗水池,加装了两台水泵,直接把 (3)运行方式的改进及优化 ①絮凝剂添加的改进 该套系统原设计为了有效提高超滤的过滤效率,需在超 滤前添加絮凝剂。但由于加药装置至超滤进口之间的管路较 短,药剂在进入超滤之前无法有效混合,容易污堵超滤装置 和一级反渗透预脱盐装置膜元件,且污水厂在处理中水时已 水It' ̄U循环冷却塔。这即节约了水资源,缓解了冬季供暖期 间循环冷却塔补水不足的问题,也是冬季供暖期间热电分厂 安全、经济运行的保证。另废水在外排时,经常造成外排水 道於塞,对附近的农田、房屋造成侵害,发生对附近农民的 经济赔偿事件,同时对维护、清理於塞的水道也要付出相应 经添加了絮凝剂,也能起到中水的絮凝作用。因此系统就不 再添加絮凝剂,这样即节约了药剂费用,又保证了超滤装置 和一一级反渗透预脱盐装置的安全运行。 的维修费用,增加了热电分厂的各项经济费用的支出。 (三)社会效益和经济效益 采用中水作为火电厂锅炉补给水的水源,为我厂节约了 大量的地下水取水费用:地下水的取水费用为0.64 ̄/t,我厂 锅炉补给水处理系统冬季供暖期间24小时制水,用水量为 300 t/h,每天用水7200 t,供暖四个月按120天计算,可节 约水资源费用为55.296万元,其它季节每天制水lO小时, 每天用水量为3000 t,按240天计算,可节约水费用为46.O8 ②超滤装置反洗水的回收 为了确保超滤装置的稳定运行,有效延长其使用周期, 在运行期间超滤装置需要经常进行反洗,以保证超滤装置的 膜元件不出现污堵。但是,反洗时用水量非常大,每小时排 水近百吨,约占整个中水用量的30%。由于这部分反洗水全部 需要外排,不但造成了较大的浪费,而且还会与汽机凝汽器 循环冷却水争水源,影响了主设备的正常运行。 为了彻底解决这一矛盾,有效利用宝贵的水资源,节约 发电成本,经过多方研究和论证,我们认为,超滤装置的反 洗水来自超滤水箱,是经过超滤装置处理过的,水质非常好, 它完全可以作为汽机凝汽器的循环冷却用水,该部分水直接 万元。这样每年可节约地下水资源费用101,376万元。 总之,中水作为火电厂锅炉补给水的水源在我厂使用是 成功的,而且把中水作为火电』一锅炉补给水的水源在全国成 功的范例也是为数不多的,本项目的实施具有很好的推广利 用价值。 一92.