过程潜在失效模式及后果 FMEA编号 YB-3BJS-APQP-310 (PFMEA) 共 1 页,第 1 页
车型 28TL2-00000 设计责任 技术部 编制人 徐紫芳 夏坤 宋毅 李延斌 车型年/车辆类型 气簧公交车 关键日期 2012年3月7号 FEMA日期(编制) 2012.3.7(修订) 核心小组 技术部 品管部 生产部 APQP小组 项目 功能 气簧车架总成 28TL2-00000 ·承受载荷,包括车身自身零部件的重量和行驶时所收到的冲击、扭曲、惯性力等。 ·固定汽车绝大部分部件和总成位置。 ·喷涂专用防锈油。 潜在 失效模式 潜在 失效后果 严重度S 级别 潜在失效 起因/机理 频度O 现行设计控制 - 预防 - 探测 探R 测P 度N D 建议措施 责任及 目标完成 日期 品管部陈后香 2012-3-7 品管部陈后香 2012-3-7 品管部陈后香 2012-3-7 品管部陈后香 2012-3-7 措施结果 采取的措施 做板材弯曲试验 S O D R P N ·车架变形、开裂。 ·车架生锈。 ·车身装配不达标。 ·车架对角线超过公差范围。 整车寿命下降: ·整车发生异响。 ·整车方向跑偏。 ·车架因生锈导致客户对外观不满。 ·车身驾驶室等平台歪斜。 1对供应商进行原材料不合格来料检验及记录,7 (锈迹,毛刺6 来料《产品质量保3 2审核,加强检验6 力度 等)板厚不达标 证书》 螺栓扭力过大7 或过小,铆钉未按标准作业 校验扭力扳手,螺与金龙公司标84 栓扭力全检。铆接3 准进行校对,对4 过程检,铆接规范 员工进行培训 1对员工及检验6 9员进行培训,增2 强责任心。 7 2 2 28 增加校7 验装置 对员工进行培训 定期对工装校正 2 3 42 定期工装验证和车架工装精度,8 4 芯棒同轴度,车架芯棒同轴度 对角线全检。 8 焊接质量 8 3 2 48 2对员工进行培制定焊接规范,检5 查牛腿小件焊接5 0训,定期校正小0 件工装。 垂直度,作好记录 制定折弯机、压机3 操作规程,对折弯件进行首检。 8 2 2 32 折弯、压弯压力8 未调好 对过程进行首品管部陈后94 检,抽检,末检,香 6 2012-3-7 培养熟练工。 定期对模具刀8 口校正 2 2 32 过程潜在失效模式及后果 FMEA编号 YB-3BJS-APQP-310 (PFMEA) 共 1 页,第 1 页
车型 28TL2-00000 设计责任 技术部 编制人 徐紫芳 夏坤 宋毅 李延斌 车型年/车辆类型 气簧公交车 关键日期 2012年3月7号 FEMA日期(编制) 2012.3.7(修订) 核心小组 技术部 品管部 生产部 APQP小组 项目 功能 气簧车架总成 28TL2-00000 ·承受载荷,包括车身自身零部件的重量和行驶时所收到的冲击、扭曲、惯性力等。 ·固定汽车绝大部分部件和总成位置。 ·喷涂专用防锈油。 潜在 失效模式 潜在 失效后果 严重度S 级别 潜在失效 起因/机理 频度O 现行设计控制 - 预防 - 探测 探R 测P 度N D 建议措施 责任及 目标完成 日期 品管部陈后香 2012-3-7 措施结果 采取的措施 加强模具尺寸控制 检查总S O D R P N ·车架变形、开裂。 ·车架生锈。 ·车身装配不达标。 ·车架对角线超过公差范围。 整车寿命下降: ·整车发生异响。 ·整车方向跑偏。 ·车架因生锈导致客户对外观不满。 ·车身驾驶室等平台歪斜。 折弯扭曲,折弯7 位置误差 试模评审,过程检6 验 1加强模具尺寸3 2控制 6 对员工操作技1能进行考核,加5 4强过程检验,对0 总拼工装检查 1对员工及检验5 6员进行培训,增0 强责任心。 7 2 1 28 车架上平面平7 面度过大 对总拼作业人员4 进行培训,加强过程检验, 品管部陈后香 2012-3-7 拼工装,员工考核合格上岗 7 2 3 42 孔位误差、冲的8 孔存在精度误差 推力杆支座表面有裂痕、形位8 误差(安装面之间角度误差 过程流程检验、对4 数控冲床、冲床员工进行培训 品管部陈后香 2012-3-7 品管部陈后香 2012-3-7 对员工进行培训 对供应商进行审核 8 2 2 32 采用有一定信1外购件检验标准,誉的厂家生产4 及产品质量保证6 9的产品,并加强2 书 检验 8 2 2 32