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600MW机组锅炉捞渣机水槽水封破坏事故处理及分析

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一设备管理与改造◆ShebeiguanN yu Gaizao = _._日__ 目=-。_-.__j-E_____E__日E口___一 6 00 MW机组锅炉捞渣机水槽水封破坏事故处理及分析 王云飞 (广东国华粤电台山发电有限公司,广东7r."m1 529228) 摘要:介绍了广东国华粤电台山发电有限公司600 MW机组锅炉捞渣机系统概况 分析了机组运行异常时在故障信号未发fH的情 况下,通过表计分析判断根源,果断采取措施的过程。确保了设备的安全。 关键词:引风机;氧量;捞渣机:水封;信号 0引言 B送风机81 A、76 A。 2.1 事件经过 广东围华粤电台山发电有限公司3号机组600 MW亚临 界锅炉系上海锅炉厂有限公司设计制造,锅炉型式:亚临界一’ 次中间再热强制循环汽包炉,锅炉型号:S 2O28/17.5-M907 配用中速磨煤机正压直吹式制粉系统。单炉膛Ⅱ型露天布置, 全钢悬吊结构,平衡通风,采用四角切向燃烧方式, 渣设备为 机械式。 1捞渣机系统简介 1.1 渣井 锅炉底渣通过内衬有耐火材料的渣井,连续地排放到捞渣 机(SSC)上。有自支撑结构的渣井被设计成有2个大的底部 口。渣井的耐火材料有耐热和防落渣的作用。渣井的两侧有 一系列的熄火喷嘴,必要时用来冷却灰渣和渣井。 1-2水封槽 一个装有水的不锈钢制的水封槽安放在渣井结构上用以 确保锅炉和渣井之间的密封,连续供应的冷却水注入水密槽并 溢流进捞渣机。 1.3刮板捞渣机 捞渣机槽的水面最小深度是2 000 ran1,在正常工作状态 下,连续供应的冷却水系统保持水温为60℃或低于60℃。溢 流水通过一个薄的澄清板然后流过水槽里面的锯齿板,通过2 个溢流水管道排走。 1.4渣井密封槽的自动功能 在渣井的上部装有水的密封槽以保证锅炉的密封。当锅 炉运行时补充水流人密封槽,然后从溢流水管和排水管排出。 料位计(CI 402)用于监控水位,如果水位过低或是料位计失灵 就会报警。 (1)密封槽的低压补充水和高压冲洗水都是由气动门控制 的。正常情况下,阀门是关闭的,仅在特定情况下一个阀门会 打开。当水封槽的料位计失灵或者水位过低,低压水阀就会自 动开启,高压水阀每6 h自动开启5 rain或是通过远程控制系 统人为的控制。当冲洗水打开时,捞渣机的补充水阀是关闭 的。(2)为防止炉渣在水封槽内的沉积,水封槽的排水阀要定 期打开。(3)当锅炉停止运#im1,水封槽的排水阀开启,清洗喷 嘴打开对水封槽进行冲洗。冲洗结束后排水阀关闭,水封槽允 许再次充水。 2事故发现及处理总结 异常前运行方式:机组负荷600 MW,CCS、AGC投入运 行,主汽压16.57 MPa,A、B、C、D、E制粉系统,风量1 601 t,氧 量3.22 ,锅炉风机电流分别为:A、B引风机282 A、272 A,A、 60 l2:45,升负荷至600 Mw,机组各参数正常。12:48,锅炉 本体吹灰结束,投入空预器吹灰。13:15,监盘发现2台引风机 电流偏高,A引风机电流297 A、B侧287 A高出正常15 A左 右,炉膛负压正常。l3:20,对比各参数,发现机组总风量显示 下降、引风机出力增加、送风机出力略有下降、锅炉氧量正常, 锅炉排烟温度开始上升,汽温升高。13:25,联系巡操就地检查 锅炉水封槽及捞渣机水封运行情况。13:28,冉热汽温快速上 升,最高至549℃。13:29,退出AGC,降低机组负衙。l3:30, 巡操就地检查告知:捞渣机密封槽水位低、关断门已漏出水封。 13:31,联系灰控启动高压冲洗水泵,就地巡操全开捞渣机水槽 补水门进行补水。同时,引风机电流开始快速增加、排烟温度 继续上升,将机组快速降负荷至500 MW。13:46,捞渣机关断 门逐渐被水封封住,炉膛负压快速下降出现波动,6大风机全部 跳出自动,立即手动调节风机静叶开度保持炉膛负压、风量稳 定。13:57,捞渣机水封槽水位补至正常水位,投入风机自动, 投入CCS,进行升负荷。 2l2发现判断 (1)最近机组高负荷运行,排炯温度一直偏高,时有 144℃。12:48机组调峰结束升负荷至600 Mw,恰逢机组吹灰 结束,排烟温度开始上升。此时,发现排烟温度上升,并未超过 吹灰前值,所以未引起重视,以为是升负荷及吹灰结束的反弹。 查阅曲线可知,大约在l2:46,机组总风量开始缓慢下降,其余 参数未发生变化。13:00引风机电流280 A,此后引风机电流 开始缓慢上升,到发现时l3:15引风机电流上升至298 A,与 600 MW时电流有1O~20 A偏差。(2)13:15发现参数异常 后,对风烟系统各参数进行观察,发现锅炉氧量正常、引风机电 流偏高、锅炉总风量显示与正常600 Mw时偏低约100 T左右 (正常为1 600 T)、锅炉空预器 口温度及排炯温度均在缓慢 上升,空预器入口炯温并未变化。通过参数分析初步判断锅炉 可能有漏风。随即巡操就地锅炉系统进行检查。13:2O l3:28,此阶段出现一段引风机电流下降阶段,分析可能是:开 始南于各关断门之问缝隙漏风,引风机电流增加,后来水位下 降到与关断门底部持平,SkN ̄南于锅炉负压作用,结合面的水 被锅炉负压吸入炉膛,形成一水膜,将先前各关断门之问问隙 部分堵住,由于水膜隔离作用,漏风减少引风机电流降低一段 时间,后来随着水位的继续降低,水膜突然被拉破,引风机电流 又开始快速上升,并再未回头,排烟温度及汽温开始明显变化, 引风机电流下降一段后,开始持续上升,减温水量持续增加。 (3)l3:21后,锅炉再热气温突然上升,手动全开减温水门,再 热气温还是超过546℃,再热器温度最高至549.4℃。此后减 Shebeiguanl iyu GaizaoO设备管理与改造 ●■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■●■■■■■一 温水量持续增加,汽温出现波动。此期间,就地巡操检查至捞 体现了集体协助合作的能力。(3)整个处理过程中,机组控制 渣机,发现捞渣机本体水封槽水封被破坏,液压关断门已露出 参数相对稳定,未出现较大幅度变化。 水面,有明显漏风现象。立即联系灰控开启高压冲洗水泵,全 2.6需要关注的地方 开手动补水门就地进行补水,同时值长下令,快速降负荷至 (1)捞渣机渣池水位低一直未发,加大事故判断难度,后来 500 MW。 设备人员检查发现密封槽水位低信号没来的原凶是液位低探 2.3事故处理 头前部粘附了大量泥浆导致水位低信号未发出,故熄火阀、紧 (1)巡操发现捞渣机本体水封槽水封被破坏后,立即进行 急补水阀未联锁开启,后来查找发现3号机就地补水阀门未投 补水操作,全开低压冲洗水总阀、捞渣机水槽水封注水旁路手 在遥控位置(正常运行中,捞渣机底部水封槽液位低时,应发报 动门。同时联系灰控启动高压冲洗水泵。(2)随着参数多个出 警,补水阀门应联锁开启)。(2)由于节能等原因,正常运行中 现变化趋势增加,同时就地发现捞渣机水封破坏后,为防止锅 捞渣机水封槽注水手动门及低压供水总门开度较小(就地开度 炉超温、排烟温度过高及风机过载可能,立即解除AGC快速降 约1O%~20 ),当水封槽上部几路补水有堵塞时,会造成补水 负荷至500 MW。(3)由于补水需要一定时间,此期间,机组参 量不够。同时最近负荷汽温偏高,渣池水分挥发较快,几种原 数开始发生较大变化,引风机电流上升最高到317 A,锅炉排烟 因的积累造成平衡破坏,引起水位下降。(3)3号炉最近半年 温度升高至157℃,炉膛负压在一5OO~100 Pa间波动,减温水 一直冷灰斗温度偏高,偶尔出现烧红迹象,而且越来越频繁。 量持续增加。(4)13:47,捞渣机水槽水封基本恢复,漏风突然 此前一直未引起运行人员足够重视,都是靠运行手段进行调 减少,炉膛负压出现突变,由一8O Pa瞬间降至一500 Pa,6台风 整,如保持FF风门全开,摆角尽量向上。通过这次水槽水位消 机跳出自动。手动控制调整送引风机,保证负压稳定。 失,我们初步判断捞渣机上部水封补水门有堵塞,且堵塞程度 (5)13:50,机组各参数趋于稳定,就地水封也恢复正常,事故处 越来越严重,同时冷灰斗烧红加大捞渣机槽内用水蒸发,应该 理告一段落,投入风机自动机组开始升负荷,检查机组参数 是造成这次水槽水封破坏的一个重要原因。建议能尽早进行 稳定。 处理,以免冷灰斗出现热融变形,给机组安全运行带来影响。 2_4处理要点 2_7机组出现问题及处理过程中主要参数的变化情况 . (1)捞渣机漏风处理需把握锅炉超温、炉膛负压大幅波动、 机组出现问题及处理过程中主要参数如图1所示。 锅炉燃烧不稳灭火、风机过负荷、锅炉氧量等重要参数,及时降 低机组负荷,同时应提醒现场人员注意人身安全。(2)正常运 行中,捞渣机水封一直保持溢流,捞渣机本体水封槽水封被破 坏,底部漏风,此现象少有发生。同时捞渣机水封有液位低报 警,结果此次从发现到处理结束整个过程报警均未发,对于事 故原 判断增加了一定难度。(3)通过发现到处理整个过程可 以看出,捞渣机本体水封槽水封被破坏,开始参数变化还是比 较缓慢不易被发现,少量机械间隙漏风,各参数变化缓慢,不是 很明显。(4)当水位到最后临界状态水封突然破坏时,机组参 数会出现大幅度波动。主要表现在:1)引风机电流上升,送风 机出力慢慢减小;2)锅炉风量下降(本次漏风,炉底大约漏人 200 ̄300 T风),由于锅炉氧量自动,通过调节送风,氧量基本 保持不变;3)汽温快速上升,减温水量持续增加;4)水封破坏 恢复瞬间,锅炉负压出现较大波动,引风机可能跳出自动。5) 空预器出口烟气温度及排烟温度快速升高,但空预器入口烟气 温度无变化。主要原因:锅炉烟气流量增加,但送风量即冷风 量减少,导致空预器换热减少,排烟温度出现较大幅度上升。 图1 机组出现问题及处理过程中主要参数图 (5)水封恢复瞬间,炉膛负压会大幅快速降低,此时需加强送引 风机手动调节,根据漏风情况,可能有200~300 T风量减少, 3结语 注意及时快速调整增加送风量,保证锅炉实际风量跟得上燃烧 本文从引风机、送风机、汽温、风量、氧量参数变化,判断出 需要,锅炉氧量正常。(6)就地现场人员注意好个人防护,找好 炉底漏风,及时采取降负荷、捞渣机水封补水的措施,同时分析 退避路线,防止出现负压波动时造成人员伤害。 了捞渣机水封水位低的原因及事故处理中参数的变化,为同类 2.5处理过程亮点 事故处理提供了参考。 (1)从发现到处理整个过程中,机组并未发相关参数变化 报警,监盘发现风机电流升高与开始漏风参数有变化时时间相 隔15 min左右,为后面的事故分析及处理赢得宝贵时间。(2) 事故处理时,人员分工明确,主值主看主控画面,协调人员处 收稿日期:2013—08—12 理,副值一负责风烟系统炉膛负压及风量调整,副值二对汽温 作者简介:王云飞(1975一),男,山东人,助理工程师,主要从 进行调整,巡操负责就地检查及补水,整个处理过程井然有序, 事火力发电厂运行值班工作。 机电信息2013年第36期总第390期 61 

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